山东华宇重启两条小合金生产线
2015年04月03日 10:34 2876次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝加工
山东华宇铝电有限公司认真贯彻落实中铝公司“合金化达标达产”动员会精神,以电解铝合金化达标增效为契机,积极完善产业链,找准降本增效着力点,将已经闲置两年多的铸造三期两条小合金生产线重新点火运行,进一步提升合金化产品产量,以实现2015年合金化率达到100%,确保完成16万吨的合金生产任务。
据悉,由于铝价低迷,山东华宇铸造三期两条小合金生产线(“小合金”即产量少但附加值高的产品)2012年建成后一直未投入使用。为了进一步扩大合金产能,盘活闲置生产线,山东华宇决定重开铸造三期生产线。然而车间定员是固定的,只能从其他班组抽调组成,抽调来的部分员工思想不稳定。如何让这个临时组建的团队发挥出应有的战斗力,是摆在电解铝厂管理层面前的一道难题。为此,电解铝厂从多方面入手,找员工谈心,急员工所急,帮助解决实际困难,凭借人性化管理引导员工将身心投入到新的工作岗位。新到岗员工工作越来越认真负责,新成立的班组也有了战斗力和执行力。
山东华宇将研发高附加值产品作为当前工作的重中之重。多年来,山东华宇的主打产品是A356和6063等合金。为了跟上高端市场需求,该公司决定研发6061新产品。科技人员经过一个月的艰苦攻关,各部门相互协调,大胆尝试,逐步解决了6061新产品存在的合金夹渣、晶粒度等难题,保证了新产品以高质量顺利投入市场。
为了确保产品质量,山东华宇在加强全员、全方位、全过程质量管理的基础上,建立了公司、区域、班组三级质量管理网,以客户为中心,根据用户需求量身定做新产品。该公司建立健全质量责任制,严格实施质量规范与质量考核制度,调动员工提升产品质量的积极性;同时,以运营转型为推力,积极转变粗放式管理模式,优化工艺流程,定人定检、定奖定罚,从而改变了过去依靠经验、目视评估为主的弊端,3月份合金产品合格率达到98%,同比提高了2个百分点。
该公司积极实施降本增效各项措施,充分利用管理创效和合理化建议平台,发挥员工的聪明才智,为节能降耗发挥作用。据介绍,电解铝厂铸造区域9号、10号熔炼炉,以往入铝主要从正面炉门入铝,天然气单耗高,车间员工刘方才建议,在缩短入铝流槽的同时,从侧面增设入铝口,有效地降低了生产成本,据统计,今年以来,仅铸造区域就收到合理化建议50余条,已全部实施,创造经济效益60余万元。(肖飒 牛月凤)
责任编辑:四笔
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